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    良好審核案例--河北新啟元能源技術(shù)開發(fā)股份有限公司


    作者:admin  發(fā)表時(shí)間:2017/1/12 14:57:24  點(diǎn)擊:8128

        推薦機(jī)構(gòu):北京三星九千認(rèn)證中心

        認(rèn)證領(lǐng)域:能源管理體系

        認(rèn)證人員:馬佳(組長(zhǎng))  劉金光 李麗英

     一、  背景介紹

        審核時(shí)間:2014.10.15-10.19

        認(rèn)證類型:初審(二階段)

        認(rèn)證范圍:車用汽油、石油苯、石油甲苯、石油混合二甲苯的生產(chǎn)

         河北新啟元能源技術(shù)開發(fā)股份有限公司是一家以石油化工、能源技術(shù)開發(fā)為一體的高耗能大型綜合化工民營(yíng)企業(yè),(由于開工較遲,暫未列入國(guó)家萬(wàn)家節(jié)能 企業(yè)名單);企業(yè)每年約消耗燃料氣 502622 噸(折合 789820 噸標(biāo)煤); 消耗原煤 9931.30 噸(折合 6951.77 噸標(biāo)油);消耗電力 24,524,302.00kW·h(折合6,376.32 噸標(biāo)油)。審核當(dāng)時(shí)已投產(chǎn)的生產(chǎn)裝置主要有 3000 噸/年環(huán)烷酸裝置、1 萬(wàn)噸/年硫磺回收裝置、20 萬(wàn)噸/年醚化裝置、20 萬(wàn)噸/年石腦油催化重整裝置、15 萬(wàn)噸/年液化氣芳構(gòu)化裝置、25 萬(wàn)噸/年芳烴抽提裝置、10 萬(wàn)噸/年干氣制甲 醇裝置、5 萬(wàn)噸/年粗苯加氫裝置、40 萬(wàn)噸/年異辛烷裝置及配套的公用工程裝置。其中石腦油催化重整、液化氣芳構(gòu)化、芳烴抽提、粗苯加氫、干氣制甲醇裝置為 聯(lián)合一體化裝置,可實(shí)現(xiàn)整體聯(lián)產(chǎn)和單體運(yùn)行兩套生產(chǎn)方案。主要產(chǎn)品有環(huán)烷酸、輕芳烴、中芳烴、重芳烴、國(guó)標(biāo)汽油(90#、93#、97#)、柴油、甲醇、純 苯、甲苯、二甲苯、液化石油氣、丙烷等,并建有 13 萬(wàn) m3 儲(chǔ)運(yùn)罐區(qū),保證了原料及產(chǎn)品的安全儲(chǔ)運(yùn)。

    二、審核過(guò)程

        按審核計(jì)劃的安排,審核組審核了生產(chǎn)運(yùn)行部、機(jī)動(dòng)部、健康安全環(huán)保部、 技術(shù)工程部、領(lǐng)導(dǎo)層、物資采辦部、綜合管理部等七個(gè)管理部門和運(yùn)行一部至運(yùn)行七部等七個(gè)生產(chǎn)單元。審核過(guò)程審核組獲取了公司大量的符合能源管理體系標(biāo) 準(zhǔn)的證據(jù),開具了 4 項(xiàng)輕微不符合,同時(shí)審核組發(fā)現(xiàn)并提請(qǐng)受審核方關(guān)注的問(wèn)題 24 項(xiàng),要求企業(yè)對(duì)開具的 4 項(xiàng)一般不符合進(jìn)行原因分析,制定相應(yīng)的糾正/ 糾正措施,將糾正/糾正措施有效實(shí)施的證實(shí)材料提交驗(yàn)證通過(guò)后,審核組推薦 認(rèn)證注冊(cè)。

        在審核組與領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行評(píng)定情況通報(bào)和末次會(huì)議上,審核組長(zhǎng)反復(fù)宣傳建立 能源管理體系,就是要求企業(yè)能夠系統(tǒng)地分析公司在能源使用和能源消耗過(guò)程中 存在哪些問(wèn)題,找出節(jié)能空間和節(jié)能改進(jìn)機(jī)會(huì),這一理念被參加會(huì)議的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 接受,并達(dá)成共識(shí)。會(huì)議上審核組詳細(xì)分析企業(yè)的主要能源消耗結(jié)構(gòu)是:燃料氣, 中壓蒸汽、原煤、電力、占總消耗的 82.94 %,其中中壓蒸汽占 36.87 %,原煤 占 17.55%,電力占 16.09 %,燃料氣占 12.43%。中壓蒸汽主要用于再沸器、燃 料氣主要用于工藝加熱爐,原煤主要是鍋爐裝置消耗,電力主要用于各裝置的電機(jī)。再沸器、鍋爐、工藝加熱爐、電機(jī)的能源利用效率對(duì)公司能源消耗至關(guān)重要。 控制好工藝加熱爐的績(jī)效參數(shù),就能降低燃料氣的消耗。

        當(dāng)宣讀第一項(xiàng)不符合報(bào)告和溝通提請(qǐng)受審核方關(guān)注的 24 項(xiàng)問(wèn)題清單中 4) 和 13)項(xiàng)時(shí)會(huì)場(chǎng)上就引起很大反響。

        第一份不符合內(nèi)容是:”2014.10.16.14:00 在重整現(xiàn)場(chǎng)審核情況時(shí)發(fā)現(xiàn), 預(yù)加氫加熱爐 F3101 的排煙溫度為 349℃,熱載體爐 F3601 的排煙溫度為 293℃, 四合一加熱爐 F3201 的排煙溫度為 276℃,均超過(guò) 150℃的控制指標(biāo)”。

        提請(qǐng)受審核方關(guān)注的問(wèn)題清單內(nèi)容是:4)由測(cè)試得知:催化重整裝置 3 臺(tái)

        加熱爐和粗苯加氫裝置 1 臺(tái)加熱爐熱效率較低,望盡快落實(shí)改造方案。13)查《催 化重整裝置能源評(píng)審報(bào)告》內(nèi)容缺少對(duì)影響主要能源使用電的消耗中預(yù)加熱爐 F901、四合一加熱爐 F3201ABCD 的排煙溫度、氧含量等其他相關(guān)變量進(jìn)行識(shí)別的 內(nèi)容。

        末次會(huì)議剛結(jié)束,機(jī)動(dòng)部經(jīng)理和生產(chǎn)運(yùn)行一部經(jīng)理就向?qū)徍私M長(zhǎng)詢問(wèn)關(guān)于 “加熱爐排煙溫度高”其他企業(yè)的處置辦法,審核組結(jié)合自身專業(yè)知識(shí)給予了耐 心技術(shù)指導(dǎo)。

    三、審核效果

        現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后,公司領(lǐng)導(dǎo)非常重視,召開討論加熱爐排煙溫度為什么超標(biāo)專項(xiàng)會(huì)議,形成決議是選擇重整裝置四合一爐(F3201)入手進(jìn)行分析。企業(yè)請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)“岳陽(yáng)設(shè)備研究所”對(duì)四合一爐全面進(jìn)行了標(biāo)定,標(biāo)定結(jié)果為熱效率僅為 75.76%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到到設(shè)計(jì)熱效率 90%,致使大量能源白白消耗。面對(duì)熱效率低企 業(yè)組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)重整裝置四合一爐結(jié)構(gòu)認(rèn)真反復(fù)進(jìn)行了分析,認(rèn)為原爐采用 多流路倒“U”型爐管結(jié)構(gòu),對(duì)流段用于加熱熱載體,供三個(gè)塔底所需熱源,對(duì)流段頂部為熱管式空氣預(yù)熱器,用于加熱空氣供該爐燃燒器使用效果差,致使加熱爐排煙溫度高,熱效率低是主要原因,決定對(duì)重整裝置四合一爐空氣預(yù)熱器回收系統(tǒng)進(jìn)行改造。

        通過(guò)與多家公司的技術(shù)交流,反復(fù)論證,最終確定出技術(shù)改造方案,即拆除原 頂置式熱管空氣預(yù)熱器,更換為落地組合式(管式+鑄鐵板)空氣預(yù)熱器。 性能保 證如下:

    熱效率

    ≥92%

    排煙溫度

    ≤130℃

    結(jié)構(gòu)形式

    組合式(管式+鑄鐵板)

    使用壽命

    10 年

        重整裝置四合一(F3201)加熱爐改造方案安排在 2015 年二季度重整裝置大 檢修期間順利完成。裝置開車穩(wěn)定后,企業(yè)再次組織了對(duì)“重整裝置四合一(F3201)加熱爐熱效率的標(biāo)定”,標(biāo)定方法采用每?jī)尚r(shí)取一組加熱爐數(shù)據(jù), 然后將數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和計(jì)算得出熱效率,最后將改造前后加熱爐熱效率進(jìn)行對(duì)比,得出結(jié)論。(詳見附件:標(biāo)定報(bào)告)

     

    排煙溫度

    熱效率

    流量負(fù)荷

    溫度負(fù)荷

    熱負(fù)荷

    改造前

    342.4℃

    75.76%

    19.5t/h

    475℃

    13.36

    改造后

    136.05℃

    90.73%

    18.5t/h

    470℃

    8.56

    設(shè)計(jì)

    ≤130

    ≥92%

    18.5t/h

    510℃

    13.2

    四、效益測(cè)算

        加熱爐熱效率提高后回收的熱量:

        8.56MW÷75.76%-8.56MW÷90.05%=1.79MJ/s=6444000KJ/h

        燃料氣低熱值為33217.38KJ/Nm3,回收的熱量換算成節(jié)省燃料氣量:

        6444000KJ/h÷33217.38KJ/Nm3= 193.99Nm3/h

        節(jié)省燃料氣的年經(jīng)濟(jì)效益: 193.99Nm3/h×1.1Nm3/元×8000h=1707112元=170.71萬(wàn)元/年

    五、改進(jìn)活動(dòng)

        2015年9月20-24日,審核組對(duì)企業(yè)能源管理體系進(jìn)行了第一次監(jiān)督審核, 現(xiàn)場(chǎng)查看四合一爐通過(guò)改造各項(xiàng)能源績(jī)效參數(shù)符合要求,排煙溫度降低了近 200℃,熱效率提高近15%,大大節(jié)省了燃料氣的消耗,節(jié)能減排的效果顯著。本次的監(jiān)督審核,審核組又發(fā)現(xiàn)并提請(qǐng)企業(yè)關(guān)注“重點(diǎn)(主要)用能設(shè)備的運(yùn)行效 率,建議對(duì)主要用能設(shè)備分期分批進(jìn)行監(jiān)測(cè)”,這樣可找出降低電耗的機(jī)會(huì),進(jìn)一步提高公司能源績(jī)效!