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    HAZOP分析技術(shù)在煤氣化裝置中的應(yīng)用


    作者:admin  發(fā)表時(shí)間:2013/6/5 10:14:38  點(diǎn)擊:9267

    汪建平  盛敏兵  汪文化

    中國石油化工股份有限公司安慶分公司安全環(huán)保部

    (北京三星九千認(rèn)證中心推薦)

     

    摘 要:介紹了危險(xiǎn)和可操作性分析(HAZOP)的評(píng)估方法,應(yīng)用該方法分析煤氣化裝置潛在的危害因素和操作問題,并根據(jù)分析結(jié)果,對(duì)生產(chǎn)操作和工藝技術(shù),提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施和管理方法,為進(jìn)一步深化OHSA管理體系運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。

    關(guān)鍵詞:煤氣化  HAZOP  風(fēng)險(xiǎn)  控制措施  OHSA體系

     

    HAZOP Hazard and Operability Studay危險(xiǎn)與可操作性分析),源于上世紀(jì)60年代英國帝國化學(xué)工業(yè)公司(ICI),是一種用于定性地辨識(shí)工藝設(shè)計(jì)缺陷、工藝過程危害及操作性問題的結(jié)構(gòu)化分析方法,其本質(zhì)是運(yùn)用HAZOP分析技術(shù)對(duì)工藝圖紙和操作規(guī)程進(jìn)行分析,由工藝、自控儀表、設(shè)備等專業(yè)人員組成的分析組,按規(guī)定的方式通過工藝圖紙系統(tǒng)地研究每一個(gè)單元(即分析節(jié)點(diǎn)),識(shí)別出那些具有潛在危害的偏差,這些偏差通過引導(dǎo)詞引出,查找出導(dǎo)致工藝過程的危險(xiǎn)(即偏差)和原因,辨識(shí)現(xiàn)有措施是否足夠,并進(jìn)一步尋求必要的補(bǔ)充措施。

    HAZ0P分析做為一種廣泛應(yīng)用于工藝過程危險(xiǎn)辨識(shí)的重要分析技術(shù)之一,在BP、菲利浦、殼牌等國外知名的石油化工公司已得到大力推廣,已成為石油化工裝置危險(xiǎn)辨識(shí)的通用技術(shù)。近幾年,HAZ0P分析技術(shù)在國內(nèi)也逐漸被人們認(rèn)識(shí)和應(yīng)用。在國家安全監(jiān)管總局與工業(yè)和信息化部“關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》的實(shí)施意見”(安監(jiān)總管三〔2010186號(hào))、國家安監(jiān)總局《關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品創(chuàng)業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》(安監(jiān)總管三〔201193號(hào))中,要求中央企業(yè)對(duì)涉及危險(xiǎn)化工工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)裝置,要積極利用危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP)評(píng)估方法,全面排查事故隱患,提高本質(zhì)安全水平。2012年中國石化集團(tuán)公司在《危險(xiǎn)與可操作性分析實(shí)施管理規(guī)定》(試行)中進(jìn)一步明確了二、三級(jí)在役煉油化工危險(xiǎn)工藝裝置,應(yīng)分別每5年和4年至少進(jìn)行一次HAZOP分析,并通過該方法的應(yīng)用,為進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和OHSA管理體系有效運(yùn)行奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

    安慶石化煤氣化裝置于20061118日投料試車一次成功,該裝置具有易燃易爆、高溫高壓、有毒有害等特點(diǎn),屬三級(jí)危險(xiǎn)工藝裝置,在運(yùn)行過程中暴露出一些潛在的安全隱患。從提高裝置本質(zhì)安全水平的角度出發(fā),安慶石化與北京樂文石油化工研究院進(jìn)行了合作,于20125月對(duì)在役煤氣化裝置進(jìn)行HAZOP分析,針對(duì)分析范圍內(nèi)各參數(shù)偏差產(chǎn)生的原因、可能導(dǎo)致的后果、設(shè)計(jì)及生產(chǎn)中已采取的安全措施進(jìn)行了詳細(xì)的分析,對(duì)偏差的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分級(jí),辨識(shí)和評(píng)價(jià)了該裝置可能存在的安全隱患,并基于HAZOP分析的成果,完善了裝置的安全控制措施,在強(qiáng)化公司OHSA管理體系運(yùn)行方面發(fā)揮了積極作用。通過HAZOP分析的應(yīng)用,裝置安全運(yùn)行保障程度明顯提升,2012年創(chuàng)造了同類裝置連續(xù)A類運(yùn)行達(dá)185天的世界最高紀(jì)錄,比2011年連續(xù)A類運(yùn)行153天增加了32天,提高率達(dá)20.92%。

    1 煤氣化裝置簡介

    安慶石化煤氣化裝置采用Shell粉煤加壓氣化工藝,設(shè)計(jì)耗煤量為2000t/d,制備粗合成氣有效氣142000Nm3/h。該裝置主要工序由磨煤及干燥、煤粉加壓及進(jìn)煤、氣化及合成氣冷卻、除渣除灰、濕法洗滌、廢水汽提及澄清等部分組成。煤氣化工藝(SCGP)以干煤粉為原料、純氧為氣化劑,通過加壓氣流床氣化,經(jīng)粉煤與氧氣和蒸汽混合物由粉煤燒嘴噴入氣化爐內(nèi),混合物在3.04.0Mpa壓力下、14001700℃的溫度范圍內(nèi)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),產(chǎn)生粗合成氣。出氣化爐的合成氣溫度在13001500℃,經(jīng)循環(huán)氣激冷到900℃以下后,陶瓷過濾器除灰、濕法洗滌后進(jìn)入凈化裝置,經(jīng)變換將CO降低到小于0.4%,再通過低溫甲醇洗獲得高純度CO2和含25H2SCLAUS氣,工藝氣殘余的COCO2經(jīng)甲烷化反應(yīng)后,配入氮?dú)庵频煤铣苫芈沸枰臍涞葹?span style="font-size:14px;" lang="EN-US">31的合成氣。合成氣經(jīng)過壓縮機(jī)壓縮后,在合成塔內(nèi)合成為氨。

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